坚持技术创新二十余载,长杰过滤攻克萤石选矿过滤难题
泸州长杰过滤设备有限公司成立于1997年,专注过滤技术研发、设备制造及过滤系统集成服务,原创侧外并联进料、滤饼穿流风干、逆流洗涤过滤、无隔膜压榨、无水滤布再生等先进技术,形成了穿流高效压滤机、高效风干压滤机、节水洗涤压滤机、超高压压滤机、厢式/隔膜压滤机等多系列产品,并可根据客户需求实施定制专用压滤机。目前,长杰压滤机已经实现了规模销售及进口替代,广泛服务于选矿、冶金、化工、锂电、食品、医药、选煤、环保等20多个行业,创造了多行业低含水率、高日产能、高有效洗涤率、低耗水耗能等多项纪录,产品远销哥伦比亚、赞比亚、塔吉克斯坦、所罗门、越南等海外市场。
针对萤石选矿行业普遍存在的过滤难题,长杰过滤结合二十余年行业服务经验,考察不同萤石精矿/尾矿过滤现场,在设备进料/自动控制、压榨洗涤、密封增强、降低水分等工艺设计方面不断精进,推出了长杰新型高效自动压滤机,其“萤石精矿品位提高工艺”、“萤石尾矿全粒级回收再利用工艺”在多个萤石选矿现场成功应用,全面满足了客户的经济、技术等需求。
二、萤石精矿过滤难题经长杰过滤技术团队多次、多地考察发现,萤石精矿常采用传统的真空圆筒式过滤机过滤,滤饼水分一般在14—15%,有时高达17—18%。设备人工劳动量大,不易于维护,后续烘干工艺能耗大;萤石尾矿常采用厢式隔膜压滤机处理,但由于其传统的中心孔进料方式,导致滤饼厚薄不均,常出现短路现象,且萤石尾矿粗细粒级分布较大,进浆困难,普通过滤设备易形成夹层,使得水分无法有效降低,压榨风干能耗高,设备无法自动化运行。
三、长杰过滤——经典案例湖南某萤石选矿厂应用案例
该选厂原使用300平厢式压滤机并技改加入吹风功能,滤饼含水率高达17-18%,且由于吹风短路问题导致设备吹风时间较长,运行成本和故障率极高,无法自动运行,单台产能仅为100t/d。经设备改造,选用2台300平长杰高效自动压滤机,萤石尾矿滤饼水分9.8-14%,单台产能350-400t/d。
浙江某矿业有限公司应用案例
此项目之前采用普通厢式隔膜压滤机进行脱水,萤石尾矿含水率都在20%以上,经长杰实验室选型、试验后,决定采用2台400平长杰高效自动压滤机,尾矿含水率≤14%,单台产能翻倍至220-350t/d。
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